帶把手圓桶碼垛前輸送整理裝置的研發(fā)
文/楊紅亮
摘要:為解決機(jī)器人碼垛時(shí)桶把手不確定性引起的桶與桶之間摩擦問題,本文開發(fā)了一套在線轉(zhuǎn)桶定位輸送機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)桶平臺(tái)安裝在輸送鏈條之間的空檔內(nèi),在升降氣缸的作用下升降以實(shí)現(xiàn)輸送與轉(zhuǎn)桶,通過雙行程氣缸及凸型阻擋機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)多種桶兼容問題,采用高精度激光傳感器實(shí)現(xiàn)桶身色標(biāo)的識(shí)別,并采用一定濾波算法提高色標(biāo)識(shí)別準(zhǔn)確率。該設(shè)備經(jīng)實(shí)際應(yīng)用,定位基本一次完成,且滿足多種桶型的兼容需求,工作可靠,定位準(zhǔn)確,空間小,速度快,有效地提高了生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)桶機(jī)構(gòu);碼垛;色標(biāo)定位;帶把手圓桶;PLC
0 引言
碼垛是按照集成單元化思想,將物料按照一定模式堆碼成垛,以使單元化的物垛實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)、搬運(yùn)、裝卸和運(yùn)輸?shù)任锪匣顒?dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),有40%左右的生產(chǎn)事故發(fā)生在物料人工搬運(yùn)過程中,且采用人工搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí),由于人為因素而造成的產(chǎn)品磕碰問題直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量,且人工成本持續(xù)上漲,物料搬運(yùn)費(fèi)用約占總費(fèi)用的20%左右,碼垛自動(dòng)化成為急需解決的問題。隨著機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展,采用碼垛機(jī)器人代替人工碼垛在現(xiàn)代企業(yè)物流管理中的地位日益凸顯,碼垛機(jī)器人正日趨成為生產(chǎn)的主角。為了保證碼垛效率,要求產(chǎn)品進(jìn)入碼垛區(qū)域前按照一定的規(guī)則進(jìn)行排列,使桶把手趨于一致避免干涉,但項(xiàng)目要求兼容多種桶形,且把手材質(zhì)也不同,這給設(shè)計(jì)增加了一定的難度。
本文在深入調(diào)查國內(nèi)外現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,開發(fā)一套輸送轉(zhuǎn)桶裝置,實(shí)現(xiàn)帶把手圓桶的高速輸送和轉(zhuǎn)桶定位,輸送和轉(zhuǎn)桶均通過變頻控制,通過激光傳感器定位色標(biāo),采用一定算法過濾干擾信號(hào),根據(jù)桶定位色標(biāo)與桶把手之間的關(guān)系,間接實(shí)現(xiàn)桶把手一致的目的,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,定位準(zhǔn)確率高。
1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理
本機(jī)主要由機(jī)架,固定橫梁,輸送裝置,擋桶裝置,升桶裝置和轉(zhuǎn)桶裝置組成,如圖1所示。進(jìn)出桶通過電機(jī)驅(qū)動(dòng)雙排鏈條輸送,轉(zhuǎn)桶平臺(tái)和轉(zhuǎn)桶電機(jī)直連后固定在一升降架內(nèi),通過升桶氣缸和固定在機(jī)架上的橫梁連接,且可在升降氣缸的作用下沿導(dǎo)軌升降。升降氣缸降下去時(shí)轉(zhuǎn)桶平臺(tái)低于輸送鏈條,此時(shí)鏈條實(shí)現(xiàn)輸送功能;升降氣缸升起時(shí)轉(zhuǎn)桶平臺(tái)高出輸送鏈條,此時(shí)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)桶功能。在轉(zhuǎn)桶平臺(tái)前方固定擋桶裝置以實(shí)現(xiàn)桶中心定位,由于需要兼容塑桶鐵桶兩種桶型,已知塑桶直徑為270mm,鐵桶直徑為280mm,兩種桶徑不一,因此擋桶裝置通過雙行程氣缸控制,上方配凸型擋桶機(jī)構(gòu),凸型擋桶器的直徑差為塑桶與鐵桶的半徑差,塑桶時(shí)擋桶氣缸為大行程,此時(shí)凸型擋桶機(jī)構(gòu)下端與桶接觸,鐵桶時(shí)擋桶氣缸為小行程,此時(shí)凸型擋桶機(jī)構(gòu)上端與桶接觸,以保證桶中心與轉(zhuǎn)桶平臺(tái)中心一致。為滿足現(xiàn)場速度及碼垛工藝要求,轉(zhuǎn)桶區(qū)共有6個(gè)工位同時(shí)轉(zhuǎn)桶,在轉(zhuǎn)桶區(qū)固定有高精度激光傳感器尋標(biāo),以實(shí)現(xiàn)桶把手定位一致的功能。升降裝置均具有活動(dòng)調(diào)整機(jī)構(gòu)以便于高度及位置的調(diào)整。
1-輸送電機(jī);2-橫梁;3-升降擋桶機(jī)構(gòu);4-機(jī)架;5-升降裝置;6-升降架;7-轉(zhuǎn)桶裝置;8-護(hù)欄;9-輸送裝置;10-桶
圖1 轉(zhuǎn)桶輸送結(jié)構(gòu)圖
初始時(shí),桶在輸送鏈條和擋桶裝置的配合下依次進(jìn)入各個(gè)轉(zhuǎn)桶工位,此時(shí)轉(zhuǎn)桶平臺(tái)在升桶氣缸的作用下升起,氣缸上均安裝傳感器以判斷氣缸狀態(tài),在氣缸升到高位時(shí)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)桶電機(jī)動(dòng)作,在激光傳感器找到定位標(biāo)識(shí)后,根據(jù)桶把手與定位標(biāo)識(shí)之間的位置關(guān)系以及碼垛工藝要求,延時(shí)停止轉(zhuǎn)桶,轉(zhuǎn)桶完成后升桶氣缸下降,擋桶裝置復(fù)位,待降至低位后,在輸送鏈條的作用下將定位好的桶運(yùn)送至機(jī)器人碼垛機(jī)下待碼垛,同時(shí)進(jìn)入新桶進(jìn)行轉(zhuǎn)桶定位,依次循環(huán)。
2 色標(biāo)定位方法
2.1 桶身色標(biāo)
已知現(xiàn)場有鐵桶15L、鐵桶18L、鐵桶20L、塑桶18L 四種桶型,桶型尺寸如表1所示。每種桶色標(biāo)與桶把手之間的位置關(guān)系均相差60mm,且色標(biāo)與桶底的高度一致,因此我們考慮采用定位色標(biāo)間接定位把手的方法實(shí)現(xiàn)兼容。桶色標(biāo)主要分為2種,均為深色淺色交替條紋,如圖2所示,其中塑桶為淺底深色條紋,鐵桶為深底淺色條紋,條紋長度H為21mm,條紋寬度W為5mm,條紋之間間隔L為5mm。
表1 圓桶尺寸(mm)
型號(hào) |
底面直徑 |
項(xiàng)面直徑 |
高度 |
色標(biāo)與把手位置關(guān)系 |
鐵桶15L |
280 |
300 |
325 |
60 |
鐵桶18L |
280 |
300 |
335 |
60 |
鐵桶20L |
280 |
300 |
365 |
60 |
塑桶18L |
270 |
300 |
330 |
60 |
(a)塑桶色標(biāo);(b)鐵桶色標(biāo)
圖2 桶身色標(biāo)圖
2.2 色標(biāo)量化
由于色標(biāo)傳感器價(jià)格高昂且掃描距離有限,因此本文選用高精度的激光傳感器定位色標(biāo),檢測范圍為0~300mm,響應(yīng)速度可達(dá)250μs,可以檢測到高速運(yùn)動(dòng)的物體顏色變化,且有更大的安裝范圍以便于安裝。
轉(zhuǎn)桶電機(jī)通過變頻器控制,選取電機(jī)減速比i=75,其轉(zhuǎn)桶平臺(tái)轉(zhuǎn)速ω為19r/min。已知塑桶直徑D1為270mm,鐵桶直徑D2為280mm,桶在轉(zhuǎn)桶平臺(tái)上隨轉(zhuǎn)桶平臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng),假想將桶側(cè)面展開成矩形,從而可求出色標(biāo)的移動(dòng)速度,如下式所示。
V=ωπD/60 (1)
從而可知塑桶色標(biāo)移動(dòng)速度為268.5mm/s,鐵桶色標(biāo)移動(dòng)速度為278.4mm/s,由式(2)求出激光傳感器走過5mm條紋所用的時(shí)間,塑桶為18.6ms,鐵桶為17.9ms。
t= 1000W/V (2)
傳感器設(shè)定為“dark”輸出,示教完成后接入PLC中斷輸入點(diǎn),色標(biāo)掃過傳感器時(shí)其波形如圖3所示,塑桶鐵桶均為連續(xù)的幾個(gè)脈沖跳變,脈沖長度為18ms左右,圖3(a)為塑桶色標(biāo)輸出波形,圖3(b)為鐵桶色標(biāo)輸出波形。
(a)塑桶色標(biāo)波形
(b)鐵桶色標(biāo)波形
圖3 信號(hào)輸出波形圖
2.3 尋標(biāo)方法
尋標(biāo)流程如圖4所示。
圖4 尋標(biāo)流程圖
桶身表面其他地方會(huì)有字跡、焊縫及圖案顏色變化,這些均會(huì)對(duì)傳感器信號(hào)進(jìn)行干擾,但并不會(huì)行成如圖3所示的連續(xù)規(guī)律波形,在此本文提出一種濾波方法,檢測脈沖時(shí)長大于10ms且小于30ms為檢測到脈沖,且脈沖連續(xù),如果出現(xiàn)任何一個(gè)中斷,或者脈沖時(shí)長過短過長均認(rèn)為是干擾信號(hào),此時(shí)重新尋標(biāo)。塑桶和鐵桶雖然色標(biāo)不同,但將鐵桶前移半波,會(huì)有部分共同點(diǎn),只需計(jì)數(shù)半波個(gè)數(shù)即可,計(jì)數(shù)半波個(gè)數(shù)存至VW200,當(dāng)VW200大于 時(shí)即可認(rèn)為找到色標(biāo)。
3 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 控制方案
由于尋標(biāo)速度較快,信號(hào)脈沖時(shí)間為毫秒級(jí),因此需采用中斷進(jìn)行處理,系統(tǒng)共有6個(gè)工位同時(shí)運(yùn)行,需調(diào)用12個(gè)中斷進(jìn)行操作,因此本系統(tǒng)采用PLC作為主控制單元,并配備人機(jī)交互界面,可以方便的進(jìn)行單獨(dú)操作及調(diào)試運(yùn)行,轉(zhuǎn)桶電機(jī)及輸送電機(jī)均采用變頻控制,可以方便地調(diào)整速度,擋桶氣缸采用雙行程氣缸進(jìn)行控制,便于兼容塑桶鐵桶等桶型,所有氣缸均內(nèi)置磁環(huán)并裝設(shè)磁性開關(guān)以判斷氣缸狀態(tài),氣缸進(jìn)出氣口均安裝調(diào)速閥,采用排氣節(jié)流方式調(diào)整氣缸速度,其控制方案如圖5所示,虛線部分的元器件共6套,以滿足6工位同時(shí)尋標(biāo)要求。
圖5 控制方案圖
軟件設(shè)計(jì)全部采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用TIA portal軟件編程,并與前后輸送線對(duì)接通訊,初始時(shí)判斷桶型為塑桶還是鐵桶,選擇擋桶器的氣缸行程,在輸送撥鏈和擋桶器的配合下桶依次進(jìn)入各個(gè)工位,此時(shí)升桶氣缸動(dòng)作將桶抬離輸送撥鏈,升至高位后轉(zhuǎn)桶平臺(tái)動(dòng)作,在激光傳感器的作用下尋標(biāo),進(jìn)行如圖4所示的尋標(biāo)流程,尋標(biāo)完畢后根據(jù)工藝要求及桶把手與色標(biāo)之間的位置關(guān)系選擇延時(shí)轉(zhuǎn)桶時(shí)間,其程序控制流程如圖6所示。
圖6 程序流程圖
3.2 現(xiàn)場試驗(yàn)
現(xiàn)場對(duì)鐵桶15L、鐵桶18L、鐵桶20L、塑桶18L四種桶型分別測試,測試結(jié)果如表2所示,從表中可以看出,轉(zhuǎn)桶速度能夠達(dá)到2100桶/時(shí),一圈內(nèi)轉(zhuǎn)桶成功率95%以上,二圈內(nèi)轉(zhuǎn)桶成功率100%,滿足現(xiàn)場要求。
表2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)
品種 |
桶數(shù) |
一圈轉(zhuǎn)桶成功桶數(shù) |
成功率(%) |
兩圈轉(zhuǎn)桶成功桶數(shù) |
成功率(%) |
鐵桶15L |
500 |
491 |
98.2 |
9 |
100 |
鐵桶18L |
500 |
486 |
97.2 |
14 |
100 |
鐵桶20L |
500 |
488 |
97.6 |
12 |
100 |
塑桶18L |
500 |
489 |
97.8 |
11 |
100 |
4 結(jié)語
針對(duì)碼垛前桶把手的有序整理進(jìn)行了研究,利用桶把手與色標(biāo)之間的位置關(guān)系,采用調(diào)整范圍及響應(yīng)速度均比較高的激光傳感器進(jìn)行尋標(biāo)以達(dá)到桶把手一致的目的,并采用濾波算法屏蔽掉桶身其他干擾信號(hào),雙行程氣缸及凸型擋桶器的設(shè)計(jì)可完美的兼容多種桶形,解決了以往桶把手無序造成的碼垛干涉問題。該設(shè)備已申請(qǐng)專利,并應(yīng)用在國內(nèi)某大型化工企業(yè),經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn),該設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、工作可靠、定位迅速、兼容性好,且能根據(jù)工藝要求自由設(shè)定桶把手位置,滿足了客戶要求,具有較大的推廣價(jià)值。
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