【歷史資料】
我廠奪取公司88年度質量評比第一
中國石化銷售株洲公司制桶廠 胡耀宗
我廠是全國二百升鋼桶的六大生產廠家之一。一九八六年我廠榮獲系統內廠際評比第一名,同年,二百升鋼桶被評為湖南省優質產品,四年來在市產品質量檢驗所進行抽驗中,各項指標一直為優良,從一九八四年起,列為湖南省商檢合格品,允許出口。十余年來,每年都承擔了出ri任務。在國家商檢局舉辦的八八年“危包”鑒定會中,我廠吸收了他廠的長處,改進七層卷邊,從而,進一步提高了二百升鋼桶的質量,奪取了此次“行評”第一的桂冠。
幾年來,我廠的壓力不是來自產量和利稅,而是如何把質量搞上去。自八六年李順山廠長上任后,他從成都捧回了八六年行評獎杯后,就立即布署進一步提高鋼桶質量問題,他采取的措施如下:
1.鋼桶改為七層圓卷邊。起初,我廠等待中國石化銷售公司試點后普及。但由于時間拖的太長,我廠決定自己試制。主要做了以下工作: 自制了預卷機。改進了自動縫焊機。添制了扳邊機。建成了微機噴漆。在工藝模具上做了多次定型試驗工作,圓弧卷邊終于試制成功。
2.重視技術練兵提高技術素質。生產崗位上的骨干人員,相應固定崗位。采取技術練兵和理論上重點培訓。兩年來,舉辦了三期中級技工培訓班。
3.加強質量檢驗。全廠實行自檢、互檢、專檢三結合。將質量指標落實到部門、班組及個人,專職檢驗每天進行抽驗,廠質管部門定期進行質量審核。根據質量審核結果,下達質量任務書,并定點、定崗、定人,限期整改,定期復查。獎罰分明。
4.用戶走訪。幾年來,我們加強了與用戶的聯系,每年派出大批人員走訪各省石油公司等主要用戶。寫出走訪報告,研究存在的問題,制定措施,立即整改,爭取做到用戶滿意。
5.干部下基層。我廠從廠長到各職能部門的主要干部,基本上都在現場,有的跟班倒上零點班,發現問題現場解決,工人干部心往一處想,勁往一處使。
6.獎金分配上著眼基層,著眼生產第一線。幾年來,我們將有限的獎金分為三檔次:制桶車間拿高檔次;其他車間工人和技革組的同志拿中檔次,機關干部工人拿低檔次,有一部分生產骨干他們的年獎金總額相當于機關干部的二倍。
7.落實責、權、利,充分發揮車間級的積極性。幾年來,我們按月將生產任務下達車間后,只要車間完成了質量指標和產品數量,就如數撥給獎金,致于如何倒班,加班與否,車間獎金的分配,均由車間自身安排。完成了任務,可以放假休息,廠部概不干預。從而,有時工人自愿無償加班加點。這樣有利于完成生產任務,節約能源和減少消耗。
幾年來,我們認為得獎杯不容易,但保住獎杯更難,在此,愿各兄弟單位攜手相助,分擔我們保獎杯的重擔。